鐵碳填料處理電鍍廢水試驗流程結(jié)論,廢水來自凹印版輥生產(chǎn)廢水,主要來自除銹、鍍銅、鍍鎳、鍍鉻等生產(chǎn)工序,廢水中主要污染物為Cr6+,Ni2+,Cu2+和酸。一、鐵碳微電解處理工藝設計: 采用微電解-中和-混凝沉淀的方法對廢水進行處理。當微電解填料置于酸性廢水中,低電位的Fe與高電位的C在廢水中
1.催化劑通過電解與廢水中氯氣反應,形成氯氣,氯氣進一步反應為次氯酸,通 過次氯酸對水中的氨氮進行降解。2.不可能存在反復問題。 同時在試驗中如果形成波動,例如 COD 進水 100 出水 130,有可能是因為水中含有 有機氮,有機氮從有機物脫落形成無機氮,造成升高現(xiàn)象。(有機氮或者總氮需要單 獨檢測,很多地方?jīng)]有檢測手段 )
(1)主要區(qū)別是電絮凝利用鐵板或鋁板作為極板材料,電子轉(zhuǎn)移是發(fā)生在電流與極板材料之間:鐵-二價鐵,鋁-三價鋁,然后在調(diào)節(jié) ph,變?yōu)闅溲趸F、氫氧化鋁沉 淀;電芬頓是利用 0 價鐵的極板在電流加持下,形成 2 價鐵然后和雙氧水進行反應, 形成類芬頓的反應;電催化是電子的轉(zhuǎn)移發(fā)生在電流與有機物之間轉(zhuǎn)移,極板不消耗, 電子通過極板轉(zhuǎn)移到有機物上,礦化吸附到陽極表面的有機物上,催化降低有機物的 活化能。
臭氧催化劑實驗中效果不好:和曝氣頭有關,工程上一般用射流器,實驗室臭氧和填料接觸時間短,實驗臭氧利用率低,都浪費到空氣中了,實驗會有差異?,F(xiàn)實中設備有 7 米多, 實驗室實驗有限。實驗室只是驗證這個工藝對這個水有作用,具體的要通過中試等設 備進行驗證;和不同載體有關,活性炭靠吸附,實驗就感覺效果比較好,但是工程項目上用往往很快飽和失效。
傳統(tǒng)的鐵加炭,鐵和炭的比例很難維持一個平衡,很難一個陽極一個陰極對應, 初期也許效果還說的過去,一段時間后,反應效率明顯變差。鐵流失以后,配比就更 加不合理了,投加比例無法把控,很難達到最佳比。使用我們的微電解產(chǎn)品,杜絕了, 板結(jié),鈍化,溝流,等問題,鐵、碳、催化劑、達到最佳比例,且高溫燒結(jié),比表面 積大,填料等比例消耗,效率好。后期不
龍安泰環(huán)保臭氧催化劑 該催化劑是針對傳統(tǒng)的臭氧氧化技術傳質(zhì)效果差、臭氧利用率低、投資與運行成本高昂等問題,專為提高臭氧氧化效率而開發(fā)的臭氧專用催化劑,該催化劑以復配多孔物質(zhì)為載體,以多種稀土金屬氧化物和過渡金屬氧化物為催化組分,經(jīng)過載體摻雜、擠壓成型、混合浸漬、低溫
山東龍安泰環(huán)??萍加邢薰?/p>
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